1、废水的性质
厂区根据废水的性质分类收集,分为四股废水:
(1)高浓度废水。其中主要含乙醇、DMF(二甲基甲酰胺)、甲苯、乙酸乙酯、二氯甲烷等有机物。
(2)高盐分废水。盐分废水含盐浓度高达10%,主要盐分有:氢氧化钠、氯化钠,碳酸氢钠,亚硝酸钠,盐酸,三乙胺盐酸盐、磷酸。
(3)制剂废水。
(4)一般生产废水。
根据对基础资料的分析以及技术人员对医药废水处理经验的总结,厂区废水主要有以下特点:(1)高浓度污染物浓度高,大部分可生化性佳,一部分可生化性一般,同时存在可生化性极差的物质。由于其中的特征污染物不易开环,若直接生化处理,其效率较低且效果一般;
(2)部分废水中的高盐分对细菌有抑制作用;
电镀行业废水处理通常采用简单的物理化学技术,如化学沉淀、浓缩蒸发、膜技术和离子交换等。只采用这些技术无法将电镀废水中重金属(尤其是Ni)处理达上海市DB31/199—2009的A级标准。其主要原因是车间生产过程中使用的络合剂、稳定剂、光亮剂等有机物,废水中镍与有机物形成稳定的络合物。即使投加破络剂或重金属捕集剂等水处理剂,总Ni含量也无法稳定达到DB31/199_2009的A级标准。目前对于电镀废水中有机物的处
2.1 废水浓度
选煤厂利用洗煤废水处理技术主要是把煤泥和水进行分离,将煤泥进行沉淀,将水进行循环利用,解决污染问题,实现节能提效。技术人员需要详细了解煤炭性质,通过采样化验得出煤泥废水的浓度,并根据浓度值选择合适的废水处理技术。例如在使用絮凝处理技术时,需要根据洗煤废水中煤泥和水的比值控制絮凝剂的用量,以确保处理效果良好。目前,在对废水浓度进行检测时,各选煤厂所采用的方法各不相同,而超声波技术的引进对于浓度检测起到重要的作用。
2.2 废水黏度
在煤泥废水中,矿物质含量、颗粒含量以及成分组成直接影响着废水黏度。为了使设备分离效果得到tigao,需要对澄清过程中颗粒的组成比例加强注意,在浓缩颗粒减慢沉降的基础上加快固液分离,从而使洗煤废水处理技术的应用效果从根本上得到tigao。通过对煤泥废水的处理分析能够看出,黏度的影响不仅对脱水效果造成一定影响,而且无法预测布朗运动,所以想要保证洗煤废水处理效果,必须控制煤泥水的黏度。
2.3 化学性能
煤泥水具有酸碱度、溶解物等固定的化学属性,直接影响着洗煤废水处理技术的应用,所以需要加强对废水化学性质的研究,给煤泥分选工作提供参考价值。在处理洗煤废水以前,需要提前进行絮凝沉降实验,根据有机分子数对絮凝剂进行适当选择。另外,煤泥水的化学性质还取决于其酸碱度,洗煤废水的酸性较大,则需要较长的沉降时间,洗煤废水的碱性较大,废水颗粒之间具有较大的硬度,则需要较短的沉降时间。
3、高浓度洗煤废水处理的影响因素
1)洗煤废水中存在负电荷。
在洗煤废水中,煤泥颗粒自带负电荷,产生很强的互相排斥的静电,使其成为胶体分散体系,保持稳定的悬浮颗粒,但会使废水处理的难度有所增加,造成煤泥分离的二次污染。微波技术的应用会在胶体颗粒周围形成一层保护膜,阻止了带电颗粒的接触,影响洗煤废水处理技术的应用效果。
2)洗煤废水中存在高含量的微生物。
由于微生物含量较高,对颗粒的沉降速度造成一定影响,在一定程度上增加了沉淀分离的难度。
3)洗煤废水中存在较大的污泥阻力。
污泥阻力大会造成洗煤废水具有较差的过滤性能,对周围水域造成二次污染。如果洗煤废水具有较好过滤性能,则能够通过压滤脱水完成,如果洗煤废水具有较差的过滤性能,则很难通过压滤脱水完成。
4、高浓度洗煤废水处理和回用技术的应用
4.1 混凝沉淀法
现如今,大部分选煤厂在处理洗煤废水时都采用的混凝沉淀法,通过向水中投加一些药剂,使水中难以沉淀的颗粒能互相聚合而形成胶体,然后与水体中的杂质结合形成更大的絮凝体。絮凝体具有强大吸附力,不仅能吸附悬浮物,还能吸附部分细菌和溶解性物质,絮凝体通过吸附,体积增大而下沉。常见的凝聚剂有NaCl、Al2(SO4)3、FeCl3、石灰等,需要根据实际情况确定混凝剂的种类、用量、时间等。角蛋白助剂能够使絮凝剂的吸附能力显著tigao。一般情况下,在洗煤废水中的正负电荷会产生反应,而大絮体的形成则需要借助角蛋白助剂,从而确保煤炭颗粒能够迅速从洗煤废水中脱离,该方法能够使沉降速度加快,使洗煤废水中的胶体从根本上降低。洗煤废水的酸碱度通过废水的改变能够得到有效调节:一方面沉降速度能够大幅tigao,另一方面可以适当调节洗煤废水中的PH值,使其能够保持良好的处理环境。
4.2 重力浓缩沉淀法
在重力浓缩沉淀池的水处理中,通常应用沉淀池、浓缩机等工艺。在高浓度废水处理过程中,部分煤泥水经捞坑进入浓缩机,要求在10g/L以内控制其溢流固体含量。同时,一些系统还选用斜管沉淀池进行处理,经该技术处理之后,可在350m3/h左右控制煤泥水liuliang,所需方形池尺寸大概为30m3,共3个。具体指标如表2所示。
理方法主要有吸附法、微电解法、芬顿法、生化法等或组合工艺。
上海金山区某电镀厂废水主要分为含氰废水、含铬废水、含镍废水和综合废水,原有二级物化处理系统无法将废水中总Ni处理至到DB31/199—2009的A级标准。通过对二级物化处理系统出水进行分析与中试,发现采用生化A/O+微电解+Fenton工艺能稳定将含镍废水和综合废水中总Ni排放达到DB31/199—2009的A级标准。按照中试工艺进行系统改造,以实现镍系统和综合系统出水总Ni含量都稳定达到DB31/199—2009的A级标准。
1、工程设计
1.1 处理规模及水质
生产车间将含氰废水、含铬废水、含镍废水和综合废水分开收集并调节废水pH至相应要求,然后排放至污水处理车间的单独调节池。
原有工艺:含氰废水采用次氯酸钠在碱性条件下处理,含铬废采用焦亚硫酸钠在酸性条件下处理,含镍废水在除镍剂在酸性条件下处理;综合废水先采用次氯酸钠破氰,再用除镍剂去镍。改造工艺:在原有工艺末端增加生化A/O+微电解+Fenton工艺。
(3)制剂废水及一般生产废水污染物浓度相对高浓度较低,且可生化性好。
2、小试实验及数据
2.1 实验路线
(1)实验的目的是:验证适合本废水处理的工艺流程。
(2)实验对象:1)高浓度废水;2)高盐分废水。
(3)实验路线:
高浓度废水——蒸发——↓
高盐分废水——蒸发——臭氧氧化——IC厌氧反应器—好氧反应器—出水